|  | d539c6846c | Gestion du doigt pour attrapper la plante | 2024-04-24 22:11:56 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 6acb86c729 | On attrape une plante et on la dépose dans le pot | 2024-04-13 22:20:51 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 00f923f7f1 | On attrape une plante | 2024-04-13 21:50:50 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 5318b1eb3f | Attrape pot + recalage lointain bordure | 2024-04-12 22:37:19 +02:00 |  | 
			
				
					|  | c5e76ba440 | Premier pot attrapé | 2024-04-07 22:26:36 +02:00 |  | 
			
				
					|  | ee589f3f73 | Calage initial : code + test | 2024-04-06 20:38:46 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 828805ef4c | Fin de trajet pour les rotations : amélioration | 2024-04-06 20:38:30 +02:00 |  | 
			
				
					|  | ace9a932d2 | Ajout gestion VL53L8 | 2024-04-03 22:46:16 +02:00 |  | 
			
				
					|  | c8452307fc | Tampon matériel limité à 16 bits - il fallait en tenir compte ! | 2024-04-03 22:45:09 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 68e16127ba | WIP - Calage initial du robot - Pourrait être fonctionnel | 2024-03-31 21:39:12 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 32c21947d0 | Ajout de la position des pots | 2024-03-26 20:46:33 +01:00 |  | 
			
				
					|  | 4d251b4b74 | I2C_annexe : Attraper la plante Ajout du message pour attraper la plante. Suppression des tests des anciennes fonctions I2C | 2024-03-24 18:25:05 +01:00 |  | 
			
				
					|  | c1e11676c2 | Déplacement des tests des fonctions déplacements (pas encore 100% testé) + réalisation des fonctions I2C pour piloter les actionneurs des pots | 2024-03-17 22:47:43 +01:00 |  | 
			
				
					|  | 79d51fbc56 | Test unitaires : ajout du gyroscope et de la localisation | 2024-03-12 11:22:25 +01:00 |  | 
			
				
					|  | 97a87dccf3 | Test de déplacement en boucle ouverte déplacés | 2024-03-12 10:09:37 +01:00 |  | 
			
				
					|  | d93db3cefb | Rotation Fonctionnel + début de la séparation des tests unitaire | 2024-03-11 20:33:37 +01:00 |  | 
			
				
					|  | baf22acf62 | Changement du sens du pilotage du moteur A : Le cable a été inversé lorsqu'il a été raccourci | 2024-03-10 19:03:18 +01:00 |  | 
			
				
					|  | 6b3ba391b1 | Réaffecter l'angle au gyroscope en même temps que celui du robot lors d'un recalage - sinon, le recalage est "oublié" dès la prochaine lecture du gyroscope | 2023-11-05 13:03:29 +01:00 |  | 
			
				
					|  | 3d64e7ae94 | Fonctions de démonstration | 2023-11-05 13:02:02 +01:00 |  | 
			
				
					|  | 3b46a75b43 | Ajout documentation de la fonction Balise_VL53L1X_get_capteur_cm | 2023-11-05 12:59:45 +01:00 |  | 
			
				
					|  | 9fa5c8300b | Premier "scénario" de démonstration fonctionnel, encapsulation des fonctions | 2023-08-23 23:20:14 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 8f5a160a75 | Tests d'endurance + utilisation des log | 2023-08-22 23:06:02 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 5d25fa8919 | Garder une orientation cohérente lors des défaillances du Gyro + détecter les défaillances du gyro par une vitesse anomalement élevée | 2023-08-19 20:39:59 +02:00 |  | 
			
				
					|  | feed3bce25 | Distinction du cas où la localisation se fait sans gyroscope et celui où le gyroscope est en erreur | 2023-07-18 14:57:50 +02:00 |  | 
			
				
					|  | c3d19bc8bc | Début des test approfondis du gyroscope | 2023-07-11 15:42:54 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 654425ad41 | Récupération du Log après coup + peaufinage des tests et du code | 2023-07-11 13:41:24 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 3284db23b6 | Suppression du cache pour les messages de log, desactivation du PANIC dans malloc | 2023-07-11 12:34:18 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 4f2445911d | Fonction Log fonctionnelle mais système de tampon à ré-étudier | 2023-07-11 11:51:09 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 880ba8cce9 | Optimisation de la trajectoire pour revenir de Cerise Bas | 2023-05-20 16:38:52 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 4d29a0918a | Preparation Finales - Cerise du bas + augmentation des vitesses | 2023-05-20 13:07:54 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 0e45582a6b | Match 5 | 2023-05-20 03:41:02 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 060fb3414a | Pousse avec servomoteur | 2023-05-20 02:23:36 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 41459008fa | Pousse sans servomoteur | 2023-05-20 02:19:41 +02:00 |  | 
			
				
					|  | cf1fc7183b | Merge branch 'dev' | 2023-05-20 00:25:54 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 48bf56a4b2 | Pousse gateau - non testé | 2023-05-20 00:20:57 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 16f50c9447 | Pilotage du bras "pousse gateau" | 2023-05-20 00:15:08 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 727197d9f4 | Gestion du retour à la maison fonctionnel | 2023-05-19 23:40:07 +02:00 |  | 
			
				
					|  | a0f6044799 | Prépa Match 5 - retour à la maison | 2023-05-19 16:43:33 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 0c50b051e4 | Match 3 | 2023-05-19 12:44:14 +02:00 |  | 
			
				
					|  | cca330ae89 | Ajout de l'erreur critique pour le gyro qui arrete la strategie | 2023-05-19 01:36:39 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 4b89949265 | Encore des soucis de gyroscope, mais les bug principaux systématiques corrigés | 2023-05-19 01:11:46 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 1dfbce4f09 | Suppression printf | 2023-05-18 22:35:33 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 498c4d8e3c | Ajout des test avec perturbations crées par les moteurs des propulseurs | 2023-05-18 22:33:32 +02:00 |  | 
			
				
					|  | f5711b7a03 | Ajout information init Gyro + robustesse Gyro | 2023-05-18 22:26:34 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 542c407861 | Reprise de la communication I2C en cas de soucis | 2023-05-18 21:42:49 +02:00 |  | 
			
				
					|  | f7bebda9d2 | Tentative cerise latérales + corrections erreurs Gyro | 2023-05-18 14:51:16 +02:00 |  | 
			
				
					|  | c2d12305d9 | Prêt pour match 1 | 2023-05-17 23:35:11 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 49778b85e6 | WIP | 2023-05-17 19:01:21 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 5e0c7238be | Changement stratégie : Lance - cerise haut - Cerise latérale proche | 2023-05-17 17:27:04 +02:00 |  | 
			
				
					|  | 332cb10e3e | Chargement des cerises en début de match | 2023-05-17 16:54:59 +02:00 |  |