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c3d19bc8bc Début des test approfondis du gyroscope 2023-07-11 15:42:54 +02:00
4f2445911d Fonction Log fonctionnelle mais système de tampon à ré-étudier 2023-07-11 11:51:09 +02:00
16f50c9447 Pilotage du bras "pousse gateau" 2023-05-20 00:15:08 +02:00
498c4d8e3c Ajout des test avec perturbations crées par les moteurs des propulseurs 2023-05-18 22:33:32 +02:00
c66f1011bc Ajout d'un fonction d'init oubliée dans la stratégie + test complémentaire pour LEDs 2023-05-07 00:12:29 +02:00
ec67302805 double => float + optimisation du temps de cycle 2023-05-06 23:46:00 +02:00
69524fe01e Ajout affichage distance dans le test des capteurs 2023-05-04 21:44:19 +02:00
b06f1c631a Ajout du déclenchement du déguisement 2023-05-01 21:02:08 +02:00
7c22d99acd Float -> Double 2023-04-28 23:51:43 +02:00
651212632e Ajout de la position mi-fermé pour la porte de la chambre de dépression 2023-04-24 21:51:19 +02:00
f45038d104 Affichage du score 2023-04-23 15:55:55 +02:00
51bba9dc23 evitement presque ok 2023-04-21 22:33:29 +02:00
3794fbf3c8 Prompt des tests mis à jours 2023-04-17 22:17:28 +02:00
13ea083670 Visualisation des capteurs VL53L1X ignorés + corrections dans la gestion des cônes de détection.
- Cas de test spécifique
- La distance des cônes n'est pas encore prise en compte
2023-04-17 22:16:14 +02:00
f5994a7f52 Ajout des fonctions pour travailler avec les angles 2023-04-10 17:46:57 +02:00
fe161fe5c2 Fonction pour calibrer l'angle du Robot en position de départ 2023-04-10 15:30:53 +02:00
e9c15d7e8f Test évitemment ok sur fonction de test, soucis lors de l'Homologation 2023-04-01 10:40:30 +02:00
ac3f5d2bae Récupération des VL53L1X 2023-03-31 20:39:12 +02:00
6857a944ba Les fonction I2C ne semble pas marcher si elle sont appellées trop fréquement. Ajout d'une tempo de 1 ms dans la logique i2c 2023-03-29 21:18:20 +02:00
82e0f68d78 Corection nommage contacteur + début homologation 2023-03-26 21:28:13 +02:00
2710dadaa2 Test accostage + longer bordure 2023-03-26 16:34:06 +02:00
0237ccb8fe Accostage OK 2023-03-18 17:59:15 +01:00
2927c971aa Communication entre les 2 RPi Pico : fonctions prêtes à être intégrées ! 2023-03-16 23:27:08 +01:00
f26e6a0c5d Test rotation par rapport à un point : OK 2023-03-11 22:03:51 +01:00
2abcdf5d52 Ajout des tests en interaction avec le Pico_Annex (porte et turbine) - Correction d'un soucis dans l'I2C 2023-03-11 21:29:30 +01:00
1abccc981b Ajout du test de la rotation dans le référentiel du robot 2023-03-03 20:25:12 +01:00
5f108d3537 Ajout de la "trajectoire" rotation pure + intégration des consigne d'orientation au début et à la fin des trajectoires dans les foncitons trajectoires 2023-03-03 16:37:36 +01:00
240c308cb7 Trajectoires de test modifiées 2023-03-03 15:28:02 +01:00
a325237c75 Ajout des fonctions pour obtenir la vitesse des moteurs.
Changement de la vitesse max 1 m/s => 0,3 m/s
2023-03-01 20:51:04 +01:00
ad9de0d3c0 Trajectoires avec contrôle de la vitesse 2023-02-19 17:56:45 +01:00
951e0b0c54 I2C non bloquant encapsulé dans des fonctions propres ! 2023-01-04 21:03:54 +01:00
ae0e476d70 Test I2C non bloquant OK 2023-01-02 19:14:07 +01:00
5a570ac325 Test du Rpi Pico Annexe : 1er essais OK ! 2022-12-30 20:42:30 +01:00
2c4fe4a02e Début des tests avec l'APDS_9960 2022-12-22 22:35:49 +01:00